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浙江中烟杭州卷烟厂“型质有效”QC小组巧解提质降耗难题

“你看,现在这些数值都稳稳当当的,再也不‘飘’了。”近日,浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂KDF6机组旁,成型机挡车工轻轻划动显示屏,滤棒吸阻历史数据折线图逐一呈现。

KDF6机组是工厂自主生产细支高透滤棒的专用设备。可在实际生产中,高速运转的设备与细支产品规格一“碰撞”,就出现了棘手问题——吸阻值微微浮动。这看似微小的波动,却影响着产品质量稳定。

为啃下这块“硬骨头”,“型质有效”QC小组主动牵头,经现场调研和反复验证,量身定制了一套质量提升“攻坚方案”——降压、降比、降差。

这“三降”,每一项都藏着不小的挑战。

首先是“降压”环节。辊压压力是影响吸阻的关键因素,压力太大容易让细丝受损,压力太小又达不到工艺要求。一场场试验接连开展,小组反复调整参数、记录数据、对比结果,终于摸索出了找到设备与细支滤棒的适配区间。

紧接着是“降比”环节。开松比的调整就像揉面做面条,力道和分寸没掌握好,丝束要么开松不足、填充不均,要么损耗过大、产生飞花。小组成员一遍又一遍调试设备,盯着丝束的状态不断优化参数,每调整一次参数都详细记录丝束形态、填充效果等数据,最终成功将丝束开松到最佳状态。

最关键的“降差”环节,更是让大家费了不少心思。小组成员袁建城在反复观察中发现问题要害:“高压喷嘴前端喷出的气体,得在喷嘴里扩散后才能到达后方,这个扩散过程会让前后气压产生差值,这是吸阻不稳定的重要原因。”

找到症结后,小组立刻与成型设备电气、机械主修共同研讨,大家集思广益,大胆借鉴空气动力学原理,决定从改造高压喷嘴结构入手。经过多次设计、修改和试验,一套带有三个“小切口”的新型高压喷嘴应运而生:第一个切口在原进气口180度的位置新增一个进气口,用双气路结构直接降低气流扩散带来的气压差;第二个切口专门切出一条气流泄压槽,让压缩空气泄出时能牢牢“抱住”丝束,确保输送过程稳定;第三个切口则在泄压槽上刻了一圈刻度,让高压喷嘴的气压调整变得精准可控。

一套“组合拳”打下来,KDF6机组的吸阻波动难题成功破解。数据显示,优化后滤棒吸阻达标率同比显著提升,有效保障了产品感官质量一致。

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